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每年10万吨废碱液固废成为历史!中国双氧水技术破解70年碱污染死结

 环保newdairy

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3月26日消息,中石化石油化工科学研究院研发的“助力双氧水绿色安全大型化生产的新一代蒽醌载体设计”,获第四届中央企业熠星创新创意大赛二等奖。该项目由宗保宁教授团队历经9 年完成。

传统双氧水生产中,乙基蒽醌稳定性差,每72小时工人就要对蒽醌载体碱洗除降解物。山东某龙头企业每年产生3800吨废碱渣,处理费超2000万元,且碱液与双氧水接触易引发闪爆。

宗保宁团队在蒽醌骨架嫁接烷基链,提升载体稳定性。沧州中试基地,搭载新载体的反应器连续运转180天未停机,降解物生成量锐减92%。团队还独创活性氧催化氧化技术,烷基蒽转化率达99.8%,将5道工序压缩至2步。

这一技术让全球双氧水装置单套产能上限从20万吨/年提升到50万吨级,成本直降30%,每年10万吨废碱液固废成为历史。福建古雷半岛全球首套装置投产后,双氧水纯度达电子级,硅片清洗损耗率下降0.8%,单条产线年省成本超千万。该技术实现从催化剂到工艺包国产化,改写全球200亿美元双氧水市场格局 。

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