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华强化工集团股份有限公司通过掺烧除焦剂、改造结晶器出料管和净化器换热列管、两套热气冷却器轮用这4项技改措施,消除了三聚氰胺生产装置的“病根”,装置运行周期突破3个月,超过国内同行水平。11月份该装置生产的6000余吨产品不仅优质品率达到100%,其中1242吨产品达到特优产品标准。
三胺熔盐炉一般运行1个多月其炉壁和熔盐盘管就会大量结焦,导致生产减量直至停车。为解决这一问题,车间领导采纳员工建议,在烟煤中掺烧一定比例的除焦剂,这样结焦积聚到一定程度就会自动脱落,保证了熔盐炉的长周期稳定运行。
结晶器是三胺由气态转化为固态的设备,投产初期其出料管为水平状,三胺产品在管内容易堆积结块,随着时间的推移,口径1.3米的管道会被逐渐堵死,导致生产无法继续。在技改中,技术人员将结晶器出料管改成向下倾斜45°,再用超过200℃的氮气做保温,同时结晶器下部锥体内增设刮板机,防止了锥体壁结晶粘塔。
三胺净化器安装初期采用固定式夹套换热列管,导热效果差且易发生泄漏,为解决这一问题,技术人员将净化器换热全部改为活动式水箱,不仅解决了泄漏隐患,换热效果也明显提高,同时还降低了循环水的消耗。