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加工直径240*4100的轴, 粗车好直径留量3mm。两端中心孔已重修好,先加工好了一端长度250mm的位置,调头后所有位置全部加工完。这里面遇到问题是调头后四爪找正已经车好的位置(直径150*250)靠近卡爪在地方跳0.01,但大概在长240mm的位置就跳动0.08,两处打表的位置大概相距170mm长,这种跳动误差是什么原因造成?会是调头加工装夹引起?但也重新找正了,会是什么原因呢?
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